고정 오리피스형 스팀트랩으로 제지공장 에너지절감 성과보고서
2002년도 에너지 사용 합리화 사업자 지원 사업성과 발표회 (NEDO 성과보고서)
일시 : 2005 년 2 월 24 일 (목) 10 : 00 ~ 17 : 30
회장 : 파시피코 요코하마 아넥스 홀
주최 : 독립 행정법인 신에너지 · 산업기술 종합 개발기구
2002년도 에너지 사용 합리화 사업자 지원사업 성과 | ||||||||
王子製紙株式会社 (오지 제지 주식회사) | ||||||||
王子エンジニアリング株式会社(오지 엔지니어링 ㈜)
|
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1. 사업개요 | ||||||||
사업명 | "고정 오리피스 형 증기 응축수 배출 장치 도입에 의한 에너지 절약 사업" | |||||||
실시장소 | 돗토리 현 요나고시 요시오카 373 번지 오지 제지 (주) 요나고 공장 | |||||||
사업목적 및 개요 |
기존설치된 스팀트랩은 주로 디스크 형을 사용하고 있지만, 경년노화(経年劣化)는 증기누설이 | |||||||
많이 발생한다. 따라서, 증기누설이 적고 경년노화가 거의 없는 (수명20년 이상) 고정 오리피스 형 | ||||||||
드레인 배출 장치로 교체하여 증기절감을 도모한다. | ||||||||
사업 기간 | 2002년 7 월 24 일~ 2003년 6월 30일 | |||||||
도입설비 / 기술개요 |
기존설치된 디스크 형 스팀트랩 및 고정 오리피스 형 증기 응축수 배출 장치의 특징. | |||||||
기존설치된 디스크 형 | 고정 오리피스 형 (O・TRAP) | |||||||
1) 누설증기량 | 저압 | 3.39 KG/H | 대략0(Zero)(증기절감▲2.24 KG/H) | |||||
중압 | 7.95 KG/H | 0.62 KG/H (증기절감 ▲4.84 KG/H) | ||||||
2) 드레인 배출 방법 | 밸브의 작동에의해 응축수를 간헐적배출 |
오리피스 (구멍)에 의해 응축수를 연속배출 |
||||||
3) 유지 보수 및 특징 | ・3~5 년에 교체 | ・ 내구 연수 20 년 | ||||||
・밸브의 개폐 동작 많다 | ・움직이는 부위가 전혀 없다 | |||||||
・동반 증기 누출 많다 | ・동반 증기 누출 거의없다 (에너지절약형) |
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・고장나기 쉽다 | ・고장나지 않는다 | |||||||
・경년 열화한다 | ・경년 열화없이 초기성능을 장기간 유지할 수있다 |
|||||||
・사용기간에 따라 증기누출증가 | ・사용기간에 관계없이 증기누출 거의없다 | |||||||
・상시 유지 관리하지 않으면 초기 성능 유지곤란 |
・유지 보수 거의 불필요 | |||||||
4) 선정 방법 | ・드레인이 모이면 배출하는 방식. | ・사용조건에 맞는 오리피스의 선정이필요 | ||||||
이므로 대략조건에서 선택할수있다 | ・최대 드레인 량을 알지 않으면 안된다 | |||||||
5) 녹에 의한 막힘 | 가끔 발생한다. | 가끔 발생한다. (신제품개발로 해결) | ||||||
(所属団体)日本製紙連合会, (所属団体가策定한 自由行動計画) | ||||||||
경단련(経団連) | 2010년의 구입 에너지 원단위를 1990년 대비 10 %의 절감을 도모한다. | |||||||
자주행동계획 등으로 |
(위의 본 사업의 자리 매김) | |||||||
자리 매김 | 2010년의 구입 에너지 원단위를 1990년 대비 10%의 절감을 도모한다. | |||||||
원단위 연율 1.0 % 절감내 | ||||||||
(중장기 계획서에 기재된 계획 내용) | ||||||||
중장기 계획으로 | 2010년의 구입 에너지 원단위를 1990년 대비 10 %의 절감을 도모한다. | |||||||
자리 매김 | (위의 본 사업의 자리 매김) | |||||||
고정 오리피스 형 드레인 배출 장치 채용으로 증기절감, 에너지절약 효과 1,053KL | ||||||||
선진성 | 기존의 개폐형 스팀트랩은, 배출구멍이 크기 때문에 초기성능의 배출동반 증기량은, 드레인 배출량의 2~9%로 많고, 또 가동부분이 있기 때문에 경년열화가 있어 수명이 짧아(2~3년 정도) 동반증기량은 증가한다. (3~4년 경과 후의 동반증기량은 드레인 배출량의 10~36%가된다.) 이 공장은 4년 전부터 가동부가 없는 고정 오리피스 형의 사용 테스트를 하여 동반 증기량이 적은 것을 확인했다. 고정 오리피스 형은 배출량에 따른 기종선정이 필요하지만, 정격 스팀 드레인 배출량의 50 % 이상이면 스팀 누출은 거의 0이고 (측정불가) 기존 모델과 비교해도 정격 배출량의 2~4배의 기종을 선정하고도 동반 증기가 극소화된다. 또한 움직이는 부분이 없기 때문에 초기 성능의 장기간 유지가 가능하다. (내구 연수 20년 이상) |
|||||||
에너지 절약효과 (원유 환산) |
사업 전 (2001년도) | 사업 후 (2003년도) | ||||||
사업장의 에너지 사용량 | 170,463 KL | 168,407 KL | ||||||
사업소의 생산량 | 512,743 T | 527,422 T | ||||||
에너지 절감 원단위 | 0.3325 KL/T | 0.3193 KL/T | ||||||
에너지 절감 율 |
1.21% | 에너지 절감 량 | 2,056 KL | |||||
보조 대상 사업 에너지 절감 율 |
0.95% | 에너지 절감 량 | 1,617KL | 달성율 154 % | ||||
계획 값 | ( 계획 에너지 절감 량 | 1,053 KL ) |
2. 기능/구성도
도입 전
・증기 드레인 배출장치 (형식 : 디스크형 스팀트랩)
기존 설치된 디스크 형은 동반 증기 누설이 많다.
또한 경년열화는 증기 누설이 증가한다
도입 후
・증기 드레인 배출 장치
형식:고정 오리피스 형 증기 드레인 배출 장치 (O・TRAP)
(1) 공사 내용
① 기존 타입 스팀트랩을 에너지 절약형 (고정 오리피스 형 드레인 배출 장치)으로 교체: 1 Set
② 교체에 따른 밸브 교체 배관 개조 공사 : 1 Set
↓ 고정 오리피스 스팀트랩(O-TRAP) 구조
고정 오리피스 형은, 동반 증기 누설이 거의 없다. 또한 경년 열화에 의한 증기 누설이 거의 없다.
(2) 증기 응축수 배출 장치의 증기 누출의 특징 | ||||||||
・1 시간당 리크 증기량 (실적치) | ||||||||
|
기존 |
고정 오리피스 형 |
차이 |
절감증기량(kg/H) |
비 고 |
|||
|
디스크 형 |
저압용 |
중압용 |
ekg/H 환산 |
||||
저압 |
3.39 |
0.006 |
- |
3.384 |
3.74 |
ekg/H 환산계수 1.104 | ||
중압 |
7.95 |
- |
0.24 |
7.71 |
8.77 |
ekg/H 환산계수 1.137 | ||
・총 절감 증기량 | ||||||||
|
이번 |
절감 증기 |
절감증기값 |
계획절감증기값 |
차이 |
비 고 |
||
|
교체수량 |
(1대당) |
ekg/H |
ekg/H |
ekg/H |
|||
저압3k용 |
550 |
3.74eKg/H |
|
1,395 |
696 |
메리트 증가 | ||
중압이상 |
92 |
8.77eKg/H |
|
505 |
301 |
메리트 증가 | ||
합계 |
642 |
|
|
1,864 |
997 |
(3) 에너지 절약 계산
원유 환산: 2,861et/H×2.68GJ/et×(1/38.7)KL/GJ×24H/D×340D/Y=에너지 절약효과 1,617KL/년
신청 값의 1,053KL/년의 에너지 량에 대해 실측 값에서 에너지 절약 량은 1,617KL/년 을 달성했다.
最近 原油 1KL=40,000円 (한화 약 440,000원) → 1,617 KL/년 x 440,000원/KL= 약 7억 1천만원/년 에너지 절감달성
3. 도입 효과 등
・에너지 절약 금액의 산출 근거 (계산 결과를 별지 4에 게시 함)
기존 디스크형 응축수트랩 및 고정오리피스형(Orifice・Trap) 드레인 배출장치의 증기누설량을 측정하여 계산근거로 하였다.
a) 3k 증기 용 트랩 에너지 절감 테스트 | ||||||||||||||
기존 디스크 형 | 고정 오리피스 형(저압용) | |||||||||||||
초기 | 초기 |
보유 열량 |
최종 | 최종 |
보유 열량 |
초기 | 초기 |
보유 열량 |
최종 | 최종 |
보유 열량 |
|||
물량 kg |
수온℃ |
Kcal |
물량 Kg |
수온 ℃ |
Kcal |
물량 kg |
수온 ℃ |
Kcal |
물량 Kg |
수온 ℃ |
Kcal | |||
Test A1 |
20 | 14.90 | 298.00 | 20.39 | 21.97 | 447.97 |
Test S1 |
20 | 14.70 | 294.00 | 20.24 | 16.10 |
325.86 |
|
Test A2 |
20 | 17.43 | 348.60 | 20.32 | 24.17 | 491.13 |
Test S2 |
20 | 19.13 | 382.60 | 20.05 | 19.63 | 393.58 | |
Test A3 |
20 | 18.30 | 366.00 | 20.21 | 23.00 | 464.83 |
Test S3 |
20 | 17.23 | 344.60 | 20.21 | 17.58 | 355.29 | |
평균 | 20 | 16.88 | 337.53 | 20.31 | 23.05 | 468.00 | 평균 | 20 | 17.02 | 340.40 | 20.17 | 17.77 | 358.36 | |
1) 드레인 1kg당 반출 칼로리 (포집) | 425.44 | KcaL/Kg | 1) 드레인 1kg당 반출 칼로리 (포집) | 107.77 | KcaL/Kg | |||||||||
2) 누설 잠열 | 281.44 | KcaL/Kg | 2) 누설 잠열 | -36.23 | KcaL/Kg | |||||||||
3) 드레인 1kg 당 리크 증기량 | 0.55 | KG/Kg | 3) 드레인 1kg 당 리크 증기량 | 0 | KG/Kg | |||||||||
4) 1 시간당 포집 드레인 량 | 6.13 | Kg/H | 4) 1 시간당 포집 드레인 량 | 3.33 | Kg/H | |||||||||
★ 5) 1 시간당 리크 증기량 | 3.39 | KG/H | ★ 5) 1 시간당 리크 증기량 | 0 | KG/H | |||||||||
따라서 절감 증기 ▲ 3.39KG/HX0.66(기여율)=2.24Kg/H | ||||||||||||||
6) 1 시간당 실제 드레인 량 | 2.75 | Kg/H | 6) 1 시간당 실제 드레인 량 | 3.33 | Kg/H | |||||||||
b) 13k 증기 용 트랩 에너지 절감 테스트 | ||||||||||||||
기존 디스크 형 | 고정 오리피스 형(중압용) | |||||||||||||
초기 | 초기 |
보유 열량 |
최종 | 최종 |
보유 열량 |
초기 | 초기 |
보유 열량 |
최종 | 최종 |
보유 열량 |
|||
물량 kg |
수온℃ |
Kcal |
물량 Kg |
수온 ℃ |
Kcal |
물량 kg |
수온 ℃ |
Kcal |
물량 Kg |
수온 ℃ |
Kcal | |||
1 회째 | 20 | 13.40 | 268.00 | 20.67 | 26.50 | 547.76 | Test S1 | 20 | 13.60 | 272.00 | 20.12 | 15.50 | 311.86 | |
2 회쨰 | 20 | 13.10 | 262.00 | 20.57 | 29.90 | 615.04 | Test S2 | 20 | 13.20 | 264.00 | 20.15 | 15.20 | 306.28 | |
3 회쨰 | 20 | 13.10 | 262.00 | 20.37 | 24.80 | 505.18 | Test S3 | 20 | 13.50 | 270.00 | 20.16 | 15.70 | 316.51 | |
평균 | 20 | 13.20 | 264.00 | 20.54 | 27.07 | 555.86 | 평균 | 20 | 13.43 | 268.67 | 20.14 | 15.47 | 311.55 | |
1) 드레인 1kg당 반출 칼로리 (포집) | 543.84 | KcaL/Kg | 1) 드레인 1kg당 반출 칼로리 (포집) | 299.19 | KcaL/Kg | |||||||||
2) 누설 잠열 | 346.84 | KcaL/Kg | 2) 누설 잠열 | 101.79 | KcaL/Kg | |||||||||
3) 드레인 1kg 당 리크 증기량 | 0.74 | KG/Kg | 3) 드레인 1kg 당 리크 증기량 | 0.22 | KG/Kg | |||||||||
4) 1 시간당 포집 드레인 량 | 10.73 | Kg/H | 4) 1 시간당 포집 드레인 량 | 2.87 | Kg/H | |||||||||
★ 5) 1 시간당 리크 증기량 | 7.95 | KG/H | ★ 5) 1 시간당 리크 증기량 | 0.62 | KG/H | |||||||||
따라서 절감 증기 ▲ 7.33KG/HX0.66(기여율)=4.84Kg/H | ||||||||||||||
6) 1 시간당 실제 드레인 량 | 2.78 | Kg/H | 6) 1 시간당 실제 드레인 량 | 2.24 | Kg/H |
1 시간당 리크 증기량 정리 | ||||||||||
기존 |
고정 오리피스형 |
차이 |
절감증기량(kg/h) |
비 고 |
|
|||||
|
디스크형 |
저압용 |
중압용 |
(기여율 66%) |
(eKg/H 환산) |
|||||
저압 |
3.39 |
0 |
- |
3.39 |
2.24 |
2.24*1.104=2.47 |
|
|||
중압 |
7.95 |
- |
0.62 |
7.33 |
4.84 |
4.84*1.137=5.50 |
||||
총 절감 증기량 | ||||||||||
이번 교체 수량 |
절감 증기 |
절감 증기 |
비 고 |
|||||||
(1 대당) |
ekg/H |
|||||||||
저압 3k 용 |
550 |
2.47eKg/H |
1,350 |
550개x2.47ekg/H | ||||||
중압 이상 |
92 |
5.50eKg/H |
505 |
92개x5.50ekg/H |
||||||
642 |
1,864 |
원유 환산 (原油換算)
1.864et/HX2.68GJ/et(에너지환산)X(1/38.7)KL/GJ(원유환산)X24H/DX340D/Y=에너지 절감 효과 1,053 KL/년
最近 原油 1KL=40,000円 (한화 약 440,000원) → 1,053 KL/년 x 440,000원/KL= 약 4억 6천만원/년 에너지 절감액 임.
상담 문의 : 070-7747-8290,
E-Mail : tjchung@naver.com
홈페이지 : http://k.o-trap.cn
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